PAG淬火液在汽车板簧材料与工艺试验中的应用
摘要:研究了汽车钢板弹簧用60Si2Mn钢代替55SiMnVB钢及其热处理工艺。结果表明,60Si2Mn弹簧钢使用昌隆淬火介质进行热处理之后,可明显提高淬透性,消除淬火软点,并使其硬度提高2--4HRC。产品疲劳寿命>14万次,符合技术要求。道路试验表明采用60Si2Mn钢制造的板簧性能完全满足使用要求,且成本明显降低。
关键词:钢板弹簧;水基淬火液;60Si2Mn钢;55SiMnVB钢;疲劳寿命
1 引言
板簧是汽车悬架系统中的重要部件,工作条件恶劣,是汽车的易损件,因而对其力学性能有严格的要求。众所周知,零件力学性能在材料质量保证的前提下取决于热处理工艺,而热处理工艺也应根据所用材料来决定。
根据使用要求,做为板簧材料应是中高碳的合金钢。国外常用的钢号一般为含碳量在0.5%-0.65%左右的Si-Mn系、Cr-Mn系、Cr-V系以及Cr-Mn-B系等。如美国的SAE926O、SAE5160、SAE51B60等。我国常用钢号为Si-Mn系,如55SiMnVB、55Si2Mn、60Si2Mn以及近年发展起来的低碳弹簧钢,如28MnSiB、30MnSiB、35MnSiVB等。虽然在我国弹簧钢标准也有Cr-Mn系、Cr-V系,但由于我国资源情况,其价格较贵。
一汽新开发的9t柴油车板簧设计材料为55SiMnVB钢,但该材料短缺且其价格也较贵,不利于工业生产,决定拟用60Si2Mn代替55SiMnVB钢。
弹簧淬火目的是把奥氏体化的钢材,以合理的冷却方式冷却,形成马氏体,然后回火,达到希望的组织和性能。由各种弹簧钢的过冷奥氏体转变曲线和端淬曲线可知,弹簧钢的马氏体形成温度在300℃左右。因此合适的冷却介质应在300℃以下有较慢冷却能力而在300C以上则冷速较快,以使 过冷奥氏体不致形成珠光体类型或贝氏体类型的组织,即所谓“淬不透”。这样的介质,一方面保证了板簧在全部截面上淬透;另一方面也保证了热处理后的力学性能。
我国板簧热处理淬火介质一直沿用油,如N15及N32(10号及20号)机油或柴油,它能满足300℃以下的慢冷,但由于在300℃以上冷却速度较慢,故不宜用于大截面板簧。如55Si2Mn、60Si2Mn钢在上述油中淬火最大淬硬层只能达到12mm,淬透性较好的55SiMnVB钢也只能达到16mm左右。近年来随变截面板簧的发展,所用钢材厚度加厚。若超过l2mm就不能使用Si-Mn系,超过16mm不能使用Si-Mn-V-B系,而使用Cr-Mn系、Cr-V系又加大板簧成本.此外油淬火时严重污染环境,而且易发生火灾。
近年来我国发展的低碳弹簧钢系列,如28MnSiB、30SiMnB、35SiMnVB等钢号,其中也只有28MnSiB、30SiMnB 钢能水淬,因为当钢含碳量<0.2%,一般形成板条状马氏体,它具有良好的塑性和强度。当含碳量达0.6%时,形成针状马氏体,硬而脆。含碳量在0.2%-0.6%之间,则形成两种马氏体的混合组织。随含碳量的增加,针状马氏体越来越多,板条状马氏体越来越少。显然当钢含碳量增加后,由于针状马氏体塑性差,在马氏体转变过程中,产生的组织应力会导致淬火裂纹,因而在马氏体开始转变温度以下要求慢冷。28MnSiB、30SiMnB钢在正常的成分范围,可以水淬。 但是钢中的成分偏析现象还相当严重,所以28MnSiB、30SiMnB等低碳弹簧钢,由于碳偏析,就很难保证每块板簧的含碳量均在其标准要求范围内,如超差就会影响到板簧的性能,甚至出现开裂。因此用含碳量较低的28MnSiB、 30SiMnB等低碳弹簧钢代替55SiMnVB钢是不行的。且力学性能也满足不了要求。因此,寻找55SiMnVB钢的代用材料和一种没有污染、不着火、适于各种弹簧钢过冷奥氏体转变特性,同时又能增加弹簧的实际淬透的临界厚度的冷 却介质是当务之急。
试验表明采用新的昌隆水基淬火掖,以60Si2Mn钢代替55SiMnVB钢是较理想的。
2 试验方法
2.1 试验材料
本试验的材料是新抚钢厂轧制的截面规格为14mmx100mm的60Si2Mn及55SiMnVB弹簧钢,材料的化学成分如表1所示。
表1 试验材料的化学成分(质量分数) w(%) |
|||||||||
钢号 |
C |
Si |
Mn |
S |
P |
Cr |
V |
B |
|
55SiMnVB |
GB1222 |
0.52-0.60 |
0.70-1.00 |
1.00-1.30 |
≯0.035 |
≯0.035 |
≤0.035 |
0.08-0.16 |
0.0005-0.035 |
检验 |
0.57 |
0.90 |
1.10 |
0.011 |
0.021 |
|
0.126 |
<0.0010 |
|
60Si2Mn |
GB1222 |
0.56-0.64 |
1.60-2.00 |
0.60-0.90 |
≯0.035 |
≯0.035 |
≤0.035 |
|
|
|
0.61td> |
1.60 |
0.80 |
0.018 |
0.017 |
0.02 |
|
|
2.2 试验内容
将55SiMnVB与60Si2Mn钢分别在N32机油及昌隆水基淬火液中淬火,测定其硬度、金相组织及力学性能,比较两者的淬透性。通过钢板弹簧总成的疲劳性能试验、装车道路试验考查钢板弹簧总成的疲劳强度。
2.3 试样的热处理工艺
淬火温度860-890℃,回火温度480-500℃,淬火油温度20-60℃;水基淬火介质温度25-35℃,浓度13%。热处理后钢板弹簧硬度如表2所示。表3为55SiMnVB与60Si2Mn弹簧钢热处理后的力学性能测试结果。
钢号 |
淬火介质 |
回火硬度HBS |
平均硬度HBS |
|||
55SiMnVB |
油 |
413,413, |
408.5 |
|||
60Si2Mn |
油 |
363,415 |
389 |
|||
60Si2Mn |
昌隆淬火介质 |
444,444 |
444 |
|||
技术要求 |
|
|
375-444 |
|||
钢号 |
样品 |
σb/MPa |
σs/MPa |
δ(%) |
Ψ(%) |
σk/J.cm-2 |
55SiMnVB |
1 |
1369 |
1339 |
7.5 |
26 |
34 |
2 |
1375 |
1358 |
8.0 |
21 |
44 |
|
3 |
1349 |
1315 |
8.2 |
31 |
36 |
|
4 |
1384 |
1339 |
9.0 |
33 |
38 |
|
平均 |
1369 |
1338 |
8.2 |
28 |
38 |
|
60Si2Mn 水基淬火液 |
1 |
1314 |
1274 |
4.5 |
18 |
43 |
2 |
1411 |
1354 |
4.5 |
16 |
46 |
|
3 |
1354 |
1299 |
4.4 |
16 |
38 |
|
平均 |
1340 |
1306 |
4.5 |
16.7 |
42 |
3 试验结果及讨论
3.1 材料的金相组织
板簧热处理后首先进行表面质量检查、金相组织观察及力学性能测试,对55SiMnVB与60Si2Mn钢进行了金相检验结果如图1-3所示。观察金相照片,脱碳层满足GB1222-84标准要求[2];油淬试样,按JB3782-84标准检验,组织为6级,不合格,如图2所示;昌隆水基介质淬火试验,组织为5级,合格,如图3所示。
3.2 水基淬火液的冷却曲线
为了掌握昌隆水基淬火液在温度一定条件下,浓度对冷却速度的影响,测定不同浓度的冷却曲线。
3.3 生产工艺
根据淬火介质浓度对冷却速度的影响制定如下生产工艺:
前簧:加热温度1050℃,加热时间26min,淬火介质温度30±10℃,淬火液浓度13%。
副簧:加热温度1050℃,加热时间24mln,淬火介质温度30±10℃,淬火液浓度13%。
后簧:加热温度1050℃,加热时间28min,淬火介质温度30±10,淬火液浓度12%。
以上3种零件的回火工艺相同,回火温度500±5℃,回火时间50min。
3.4 弹簧总成台架疲劳试验
试样的工艺参数确定后,初步确定了CAll60KIPL2型,9t平头车钢板弹簧小批量生产计划。生产前、副、后钢板弹簧总成共35架。弹簧在热处理后表面质量检查、硬度抽查满足工艺要求。其中抽出后钢板弹簧总成5架,做疲劳台架试验。
试验采用JB3383-83汽车钢板弹簧试验方法及按QQCN29035-91汽车钢板弹簧技术条件要求。试验设备为重型钢板弹簧疲劳试验机。试验的装夹形式与钢板弹簧总成实际装车状态一样。试验负荷为Fa=±62.5mm,Fm=98.5mm。式中Fa为试验振幅,Fm为预加变形。试验结果如表4所示。
表4 弹簧总成台架疲劳试验结果
编号 |
疲劳寿命(万次) |
平均疲劳寿命(万次) |
试验标准(万次) |
断片序号及断裂位置 |
1 |
≮14.0 |
13.9 |
≮8.0 |
通过 |
2 |
≮14.0 |
通过 |
||
3 |
13.9 |
第7片板簧断,距中心67mm,断口为疲劳断裂 |
||
4 |
≮14.0 |
通过 |
||
5 |
≮14.0 |
通过 |
从上述试验情况可看出,使用昌隆水基淬火液由于在金属表面上形成一层膜,通过调整浓度、温度和搅拌程度可以得到各种冷却速度,达到最佳淬火效果。经过该淬火介质处理的试样其拉伸试验各种指标优于油淬,其中塑性指标更为突出,金相组织级别也优于油淬火介质的。弹簧总成的疲劳台架试验,前簧、后簧、副簧疲劳寿命均达到优等品水平(>14万次)。因此,PAG水基淬火剂可以在大截面钢板弹簧热处理中使用。14mmxl00mm大截面弹簧可以使用60Si2Mn钢制造,满足产品的技术要求。
使用昌隆水基淬火剂生产的弹簧样品已经安装在9t车上运行,并取得明显的经济效益。
4 结论
(1)用60Si2Mn钢代替55SiMnVB钢制造汽车钢板弹簧,采用昌隆水基淬火介质进行淬火可使板簧疲劳寿命>14万次,硬度提高2-4HRC,淬硬层深度明显提高,消除了淬火软点。
(2)用昌隆水基淬火介质完全可代替不易控制、安全性差的油淬火介质。
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